[导读] 四、对偏位 产生原因: 员工操作不仔细 员工技能不够 菲林涨缩 改善措施: 对位时先选用容易看得清楚的PAD进行定位. 定好位置后再用10倍镜选最小的、最密集SMT、SMD、BGA进行精确对位
四、对偏位
产生原因:
员工操作不仔细
员工技能不够
菲林涨缩
改善措施:
对位时先选用容易看得清楚的PAD进行定位.
定好位置后再用10倍镜选最小的、最密集SMT、SMD、BGA进行精确对位。再采用规则性不定位的方式对每个U及每个SET作仔细检查.对位难度较大的板,选技能良好的员工对位.
菲林变形时如不超过1miL,可以采用烘考及冷却的方式作改善,
如超出此范围须剪拼菲林进行对位,无法剪拼的须申请更改菲林系数.
每对30—50PNL板须更换一次单面胶。?因外层更改过菲林系数的板,阻焊对位时有偏移的现象,须桃与之相匹配的板进行对位.超出工作能力的须及时反馈上司.
五、单双面开窗塞孔板绿油冒油上PAD
产生原因:
阻焊工序制作WF时用白网连塞带印、零距离的孔、及丝印显影时控制不良所导致。
改善措施:
选用触变性比较好的油墨做塞孔油.
塞孔油墨严禁添加稀释剂。
严格按单面开窗面先丝印第一面,盖焊面丝印第二面。
QC严格做好首板检查,如发现板子显影出来时就有冒油上PAD的现象,立即反馈工序组长级以上相关人员。
改用铝片塞孔制作.(显影PH值控制在10.8—11.5之间).
在阻焊菲林上加单边比过孔小3miL的挡油点。
显影时操作员必须认真仔细的作检查,如发现有冒油上。
PAD的现象,立即调节显影速度进行控制。?显影后进行返曝光或过UV进行光固化。
塞孔方式介定:
1.挡点网塞孔
塞孔要求不严格,允许部分孔透光,允许孔口铜色(即孔黄)
塞孔孔径0.3-0.35的孔
2.铝片塞孔
塞孔要求严格,不允许孔透光,不允许孔口铜色(即孔黄)
单面开窗的塞孔。
HAL的BGA板。
内层埋孔、VIP孔(需使用专用的树脂油墨).丝印过程中压力控制在4-6kg/cm2,刮胶攻角控制在15-20度, 一般打铲刀丝印,刮胶使用75肖氏度以上的硬刮胶。
六、绿油入孔
产生原因为:
丝印参数调节不适当
规范作业不到位
责任心不够
超出工艺范围所导致
改善措施:
无尘室的温湿度须作严格控制,温度:22±2,湿度:55±5%。如有异常心须及时反馈。
丝印前必须查清楚电脑制作指示,以清楚板子的接标准。
对于≤05mm的孔径,而又不允许油墨入孔及塞孔的标准。改用挡点网制作。
油墨稀释剂严格按规范添加,严禁不按规范操。正常丝印时,如中途停止丝印3—5min须索白纸2—3张。
用白网丝印时移位不够,有叠孔的现象。而且每丝印10块板需索白纸1—2张。
选用平整无凹凸的刮刀进行丝印。定期对刮胶进行研磨。并保证刮胶的余厚≥10mm。如不符合要求须及时更换。
装网版时调节适当的网距:4—6mm。
调节适当的丝印速度、刮刀角度、斜度。并做好首板检查及自主检查。
如首板不OK,则重做首板,问题板必须返工并做好标识,首板OK方可量产,并认真落实自检频率。如有异常须及时反馈.
对于孔径≤0.25mm,不允许绿油入孔按单面丝印对位/曝光制作.
丝印时须按排专人进行抽检,并进行绿油入孔不良的统计.
对于小批量绿油冒油上PAD的现象,可以加烘72/8min,然后再进行返冲一次,显影速度控制6-7m/min,上压:2.0-3.0kg/cm2,下压:0.8-2.0kg/cm2.
【推荐阅读】:
责任编辑:BC
创盈电路 版权所有:http://www.cwinpcb.com/ 转载请注明出处
@2017 创盈电路版权所有 备案号:粤ICP备17109711号