[导读]
11月15日物理实验室反馈66546C18A1在打出货切片时发现有分层的现象,具体分层的位置为L7/L8与L11/12层,经查MI结构,此两层为PP层,综上初步判定为PP分层。
一、
问题描述:
11月15日物理实验室反馈66546C18A1在打出货切片时发现有分层的现象,具体分层的位置为L7/L8与L11/12层,经查MI结构,此两层为PP层,综上初步判定为PP分层。
二、
事故过程调查:
1、66546C18A在压合生产过程调查:
此板从内层AOI出到棕化的时间为11月8日凌晨2:28分,棕化过数到层压时间(进压机时间)为11月8日19:13分。
该板11月8日凌晨在4#棕化线生产,按压合无尘房操作指引规定棕化后的板在无尘房停留达12小时或超过12小时的必须翻烤后再进行排板,而此板从棕化到排板已经超过了12小时,查烤板记录无此型号烤板记录,不符合生产要求。
经查此型号的开PP记录时间为11月7日晚班。
按压合无尘房 操作指引规定在排板放置超过24小时的PP必须进行抽湿处理,该型号的PP从开出到进压机不足24小时,不需抽湿,符合生产要求。
2、可靠性测试结果
①、在FQC重新取1PCS单元板(未烘烤)以290℃过3次回流焊测试,然后分别将切片取样机的X、Y轴的锣取速度调为150MM/MIN和300MM/MIN各取3个切片,用电子显微镜100倍观察无分层不良,合格。
②、浸锡测试,各取两切片(不同SET),分别过288℃/10秒*3次和255℃/10秒*3次,过288℃的切片有分层,分层位于PP层,过255℃的切片无分层。
3、TG测试结果
TG1=140.72℃,TG2=141.71℃,△TG=0.99℃,合格
三、
结论:
此板可通过255℃的浸锡测试和290℃的回流焊测试,未能通过288℃的浸锡测试,可能是PP轻微吸湿导致,建议烤板出货。请工艺部对此次不良进行分析,便于后续品质管控。
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责任编辑:LISA
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