
[导读]
74072C04A2于11月3日22:05压合,共4PNL,11月4日白班出炉后,检板发现全部起泡报废,面积0.3㎡。
一、 问题描述
74072C04A2于11月3日22:05压合,共4PNL,11月4日白班出炉后,检板发现全部起泡报废,面积0.3㎡。
二、 原因调查:
1、 此板内层芯板使用的是Rogers RO4350B 板材,PP为Rogers RO4450B,经查生产记录,没有PP裁切记录和抽湿记录。按文件规定(不含铜芯板厚度≥0.3MM的芯板不用烤板)此内层芯板可免烤板。
2、 此板11月3日7:00左右在4#棕化线棕化,当班该线未见异常。
3、 此板压合时间11月3日22:05,棕化板在无尘房存放时间15小时,(文件规定及烤板记录见下图)按照文件规定,此板需要按照120°1H参数进行烘烤。
4、 此板按要求采用Rogers001参数压合,当班压机没有异常。
5、 将起泡板剥板后发现起泡均发生在PP与外层铜箔之间,且起泡位置PP、铜箔均很光滑,表现为水汽异常所致。
三、 补料板跟进情况
棕化板4PNL于11月5日8:50-9:50用120℃1H参数烤板,于11月5日13:33-16:55在1#压机生产,该压机当班没有异常。按要求采用Rogers001参数压合,结果未见起泡异常。(PP片裁切后立即使用)
四、 结论
结合以上分析,此板整批起泡的原因判定为PP裁切后停放时间过长, PP吸潮,导致压合过程中因PP有水汽而起泡。
五、 要求
1、 请压合部门严格按照WI文件要求管控内层芯板及PP片排版的停放时间,对超时停放的物料按照要求处理(烤板、抽湿等),避免类似异常的发生。
2、 请提交导致此批量报废的责任人。

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责任编辑:LISA
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