[导读]
阻焊、电镀工序因“外短找不到点”(含“漏电”)项目报废共20.28平米,并且对问题产生的根源未能进一步分析,更是没有针对性的改善措施,在品质持续改善的过程中存在“盲点”,
一、 背景:
11月1日至11月31日,阻焊、电镀工序因“外短找不到点”(含“漏电”)项目报废共20.28平米,并且对问题产生的根源未能进一步分析,更是没有针对性的改善措施,在品质持续改善的过程中存在“盲点”,改善方向不明确。
二、目的:
1、分析“外短找不到点”问题板进行分类,作为工艺改善的数据依据。
2、作为MRB“外短找不到点”报废分摊的临时证据。
三、结论:
1、经洗油、微蚀、高压水洗后,再次追线、“找不到点”的板数占64%,此部分虽然可以排除铜粉短路,但真正短路原因未找到,需要工艺部协助。
2、洗油后,找不到点、外短、内短、OK板的比例分别为:64%、13%、11%、4%;
3、11月份“外短找不到点”的报废板为电镀工序与阻焊工序分摊,比例约为54%:46%(电镀报废面积:10.95m
2,阻焊报废面积9.32m
2),分摊比例与洗油后找点结果相差大,需MRB再此调整分摊比例。
四、试验方案:
采用连续抽抽样的方式,取11月26~30日“外短找不到点”的问题板按如下流程分析:
五、试验结果:
1、有效板55SET,(11月份外短找不点共报废564SET,抽样率9.8%),洗油后经电测追线员找点,其分析结果如下:
说明:“外层找不到点”问题如上图所示,特征基本上是某一个点同接地的网络短路。
六、改善建议:
1、在跟进过程中,除去“外短找不到点”缺陷的板,外短排第一位,从缺陷图片看,“渗镀”、“夹膜”等问题是造成外短的主要原因,需外层AOI改善;
2、依现在的作业模试“外短找不到点”,只是一个假像,其真正原因未能分析出来,需要工艺从找点软件,人员培训方便着手,解决此类问题。
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责任编辑:LISA
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